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【精益管理】从2.23%到5.17% 长城五矿精益改善年创效超800万元

作者: 侯会龙 栾辉   发布日期: 2026年05月06日   来源: 新矿集团

长城五矿以控成本、提煤质、增效益为主攻方向,以TDS系统排矸率提升精益大项目为标杆突破,创新构建“13456”常态化工作机制,推动市场化与精益化深度耦合、双向赋能,TDS排矸率由2.23%提升至5.17%,原煤灰分由28%降至24.4%,年节约成本846.31万元,走出一条管理提效、成本压降、效益攀升的高质量发展新路径,成为集团公司“两化”融合的示范样板。

去年,面对煤炭市场持续下行、矿井盈利空间被严重挤压的严峻挑战,长城五矿把“六精六提”市场化精益化融合管理作为破解生存发展难题的“金钥匙”,坚持顶层设计与基层攻坚一体推进。该公司经营副总经理高蕾表示,“我们紧扣能源集团‘六精六提’核心要义,坚持把精益管理贯穿生产经营全链条,把市场化机制嵌入岗位工序最末梢,以靶向攻坚破瓶颈、以精细管控增效益,让管理红利转化为实实在在的发展动力。”

面对原煤含矸率偏高、洗选与矸石处置成本居高不下的运营难题,该公司将提高TDS系统排矸率列为精益改善大项目头号课题,组建跨专业攻坚团队,综合运用SIPOC、5W2H分析法,精准锁定电磁阀完好率低、设备维护管控不到位两大核心真因,靶向实施9项专项改进措施。

针对电磁阀工作效率低的问题,通过优化检测方式、改造压风机进气口、建设专用维修间、配备超声波清洗机,电磁阀完好率从35%大幅提升至80%以上,使用周期由20天延长至40天,系统运行稳定性显著增强。“过去电磁阀检测全靠停机人工排查,耗时费力还不准,现在用平板电脑远程检测,5分钟就能完成,效率提升5倍。”长城五矿TDS车间工长尹义伟在现场采访时介绍。针对设备维护不到位的问题,他们建立了维护周期自动提醒系统,做到提前预警;推行目视化管理,所有维修点位统一编号、建档挂牌,绘制设备维修点位分布图,缩短了点检时间,提升了检修效率;常态化开展OPL一点课现场教学与实操演练,实现岗位人员全覆盖、操作技能全达标,现场运维能力大幅提升。

该公司还坚持把市场化激励贯穿精益改善全过程,以TDS排矸率提升项目为标杆,将成熟管理模式辐射全矿,构建了“矿级精益大项目-区队速效改善小项目-岗位创新微项目”三级改善体系,将精益指标与薪酬分配直接挂钩,形成企业增效、职工增收的良性循环。“现在排矸率越高、材料越节约,我们工资就越高,大家干精益、抓改善的劲头更足了。”一线岗位员工刘勤昌坦言。该公司对车间以TDS改善指标分档与材料单耗全额兑现结算,车间对岗位以排矸率落实工序得分,材料节支按20%分成兑现,年度核增市场化工资22.45万元,岗位人均月增收2338.61元,真正让“干多干少不一样、干好干坏大不一样”。

“下一步,长城五矿将持续巩固TDS系统改善成果,推动‘六精六提’市场化精益化融合管理水平不断提升,进一步增强核心竞争力与盈利能力,为企业高质量发展贡献应尽力量。”长城五矿党委书记、总经理王鹏说。