恒坤化工以科技创新为核心驱动力,坚定践行绿色发展理念,积极响应国家生态环境保护战略部署。面对焦化行业日趋严苛的超低排放政策要求与传统工艺运行瓶颈,该公司精准谋划、靶向发力,全面推进脱硫脱硝系统升级改造工程,成功实现环保达标、效益跃升与技术引领的多重跨越,为绿色低碳转型树立了可复制、可推广的实践标杆。
靶向施策,四大举措打响技改攻坚战

为确保改造工程高效推进、精准落地,该公司迅速组建专项攻坚小组,结合生产实际痛点与技术发展趋势,制定科学详尽的靶向改造方案,通过四大核心举措全面打响环保升级攻坚战。
升级余热锅炉系统。新建22.5吨高效余热锅炉,与原有设备构建“一用一备”的稳定运行模式,配套安装6台在线空气吹灰器,实现换热管道积灰在线清理。改造后,系统阻力大幅降低1400Pa,换热效率提升40℃,彻底攻克了传统设备换热不足、运行稳定性差的行业共性难题,为后续工艺高效运行奠定坚实基础。
优化脱硫塔工艺水系统。更换国内知名品牌高效雾化喷枪,将工作流量精准调控至5-7m³/h,同步升级45KW大功率工艺水泵,优化系统运行参数。有效降低了设备运行负荷,从根源上杜绝了消石灰板结堵塞现象,显著提升了脱硫系统的稳定运行能力与脱硫效率。
焕新脱硝核心设备。完成120m³SCR脱硝催化剂的全面更换,并创新性增设检修滑道,大幅提升设备维护便捷性。改造后,脱硝塔压差从1400Pa降至设计标准区间内,脱硝效率实现质的飞跃,为烟气氮氧化物达标排放提供了可靠保障。
完善检修保障体系。在脱硫塔关键部位新增7处检修孔与专用灰斗,实现积灰在线清理与系统运行状态实时监测,年延长系统稳定运行时间30天,从根本上减少了非计划停机频次,提升了整套环保设施的运行可靠性与综合效能。
三重丰收,生态经济社会效益共赢

此次脱硫脱硝系统升级改造工程的成功落地,让恒坤化工收获了生态、经济与社会效益的全面丰收,实现了多方价值的协同共赢。
生态治理维度稳定提质。改造后,焦炉烟气二氧化硫排放值稳定控制在30mg/m³以下,氮氧化物排放值严格达标150mg/m³以下,每月超95%时段满足焦化行业超低排放要求,彻底规避了环保处罚风险,有效降低了企业环境影响,为区域大气环境质量持续改善注入了强劲的“恒坤力量”。
价值创造维度不断增效。通过技术优化与系统升级,公司每年可节约脱硫剂成本24万元,减免环保税50万元,余热回收利用年增效1750万元,焦炭产能提升5万吨带来额外收益1500万元,各项经济效益累计超3200万元;同时,每年减少能耗1.6万tce/年,实现了节能降碳与经济效益的协同推进,为企业高质量发展增添了强劲动力。
技术攻坚维度持续突破。项目采用的“干法脱硫脱尘+低温SCR脱硝+余热回收”先进技术路线, 进一步完善了企业循环经济技术体系,彰显了该公司在环保技术创新领域的领先优势。
创新引领,锚定绿色发展新征程

从焦炉上升管余热回收的资源利用创新,到脱硫脱硝系统的全面升级改造,恒坤化工始终以技术革新驱动绿色转型,将创新基因深度融入企业发展全过程。此次改造工程的成功实施,既是公司响应国家污染防治攻坚战号召、履行社会责任的具体体现,更是国家级高新技术企业发挥创新引领作用、破解行业发展难题的生动实践,充分彰显了企业的责任担当与技术实力。
恒坤化工将依托自身技术优势与创新平台,持续加大研发投入,优化环保工艺技术,提升污染治理水平,以更先进的技术、更高效的管理、更优异的业绩,稳步走好生态优先、绿色低碳的高质量发展之路,为推动焦化行业绿色转型、助力国家“双碳”目标实现贡献更多“恒坤智慧”与“恒坤力量”。
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