打铁还需自身硬,治亏创效靠实干。华丰煤矿在困难时期不等、不靠,努力通过挖掘自身潜力,转变观念,创新举措,强化管理,攻坚克难,在降本增效方面取得了明显成效。
2015年按照集团公司下达的考核指标,华丰煤矿与各分管领导、副总师、生产经营科室、矿直属、权属公司单位负责人签订了31份考核目标责任书。同时,该矿将材料费、电费等各项成本指标逐级分解到岗位、落实到人员,做到了“没有无指标的单位,没有无指标的个人”、“每项指标有人管、每项指标有人控”,形成了有效的压力传递机制。为强化成本的过程控制,建立了统计快报制度,半月一通报、一月一考核,有效增强了全员控成本的责任感和紧迫性。有一组数据能够看到华丰煤矿所取得的成绩:2015年1-2月份平均单位综合成本455.2元/吨,比2014年1-2月份下降101.37元/吨,降幅18.2%;比2014年12月下降255元/吨,降幅达35.9%。
向管理要效益
华丰煤矿强力推进以市场化为核心的特色经营机制,实现了技术降本、管理降本、机制降本。对价格体系、计量体系进行再分析、再完善,六级市场常用结算单价由原来的23311种增加到28416种,计量点由12828处增加到20084处。将市场化有效覆盖到非煤单位和机关科室,激发各类人员降本增效的积极性;将全矿所有业务全部纳入市场化结算,对各级管理人员用市场岗位替代原来的行政级别,变按级别发工资为按市场岗位挣工资;对区队实行全额市场化结算,将全矿所有工作量进行市场化承包,用市场机制调动工作自主性。每月组织考核部门对相关人员、各公司、各单位全面市场化运行情况进行检查,每季度综合评比,强化了全员精打细算的主动性。以质量降投入。推行了工程质量终身负责制。对矿井所有巷道从开工到竣工,建立巷道施工档案,按照谁验收谁负责的原则,落实验收人员责任,在规定的巷道服务年限内出现质量问题,一律与验收人员联责。加强施工质量的监督检查,凡是由于施工质量不合格,造成返工的,材料费、人工费一律由责任单位承担,从其单位绩效工资中予以扣除,在促进矿井安全生产的同时,做到了“施工一次到位、杜绝重复浪费”,最大限度节约了材料。
以技术降成本
该矿先后创新实施“无煤柱、负煤柱”施工技术,在提高煤炭回收率的同时降低支护成本,每米节省综合成本217元,全年可节省综合成本48.2万元;应用软岩巷道卸压技术,避免了巷道重复扩修,每米节省综合成本1400元,全年总计可节省综合成本280万元;优化采动影响过后区域的巷道支护参数,应用锚网+U型钢棚联合支护,每米节省综合成本1700元,全年总计可省综合成本204万元;实施1411综放工作面末采技术优化,推采过尖灭线40m,回收煤炭资源5万多吨。在1412综放工作面首次应用3300V供电电源,装备了新型大功率采煤机和刮板输送机,将液压泵站升级为“三泵两箱”,提高移架速度50%以上。创新“气动助力升棚器”、“自制风动单轨吊运料装置”、“液压临时支护装置”等工具,创效400万元。
深处挖潜力
华丰煤矿把潜力挖掘到最大。该矿洗选厂对原煤浅槽分选工艺进行持续改造,使毛煤入洗率提高10%,排矸量每月提高了5000吨,每年可多排大矸6万吨,提高了入洗原煤质量,年节约材料费及电费支出30.4万元。通过不断技术改进,吨煤介耗从5千克/吨降到1.2千克/吨,一年节省投入500万元。以U型钢为例,今年1-3月份,华丰煤矿复用旧U型棚594架,与去年同期相比,多回收173架。在满足安全的前提下,综合服务部将不变形的加工成旧棚直接下井使用,变形的加工成直腿、抬棚梁子使用,低于1.5米的加工成0.8米、1.2米、1.3米不等的背板,好的加工成铁枕木、低于0.5米的加工成锚盘使用,真正把U型钢吃干榨尽。
面对矿老井深的重重困难,华丰煤矿千方百计降成本、苦干实干,取得了较好成绩。