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【中国煤炭报】山东能源新矿集团恒坤化工公司炼焦车间技术员穆克涛 为设备管理 出“新方”

作者: 商霞 马荣   发布日期: 2026年06月01日   来源: 新矿集团

焦炉设备是炼焦生产的“心脏”,其稳定运行直接关系到企业的安全生产与效益提升。在山东能源新矿集团恒坤化工公司炼焦车间,设备管理曾长期处于“头痛医头、脚痛医脚”的被动状态,缺乏系统预判与科学调度。技术员穆克涛看在眼里、急在心里。

“设备管理不能只当‘救火员’,更要做‘啄木鸟’,提前发现隐患,能够更精准地解决问题。”带着这份思考,他大胆创新,将传统中医“望闻问切”的诊断智慧与现代管理中的“矩阵模型”相结合,构建出一套设备管理新模式。

日常巡检时,他“望”设备运行状态,“闻”机械运转声音,“问”操作人员反馈,“切”关键参数变化,像老中医一样精准定位故障。面对复杂问题,他用“矩阵模型”梳理优先级,明确处置流程,推动设备管理从事后抢修向预先管控转变。

推行这套模式后,炼焦车间设备故障率下降30%,维护成本降低20%,为企业安全生产筑牢“设备基石”。一名职工说:“穆工这套方法,让设备管理有了‘千里眼’和‘顺风耳’,我们干活时,心里更有底了!”

扎根生产一线十余载,穆克涛一直用精湛技术破解设备难题,用创新思维优化生产流程,用执着坚守诠释工匠担当。他的手机里存着上千张设备细节照片,笔记本上记满了故障处理心得。车间里的每台设备、每条管线,他都了如指掌。

焦炉机械设备部分设计缺陷一度是炼焦车间的“老大难”问题,不仅影响生产安全,更制约着产品质量提升。穆克涛迎难而上,带着“不解决问题不罢休”的韧劲,一头扎进现场。

针对装煤车无平煤系统导致的冒烟难题,他蹲守在作业现场,认真观察记录,手绘数十张图纸推演方案,最终用链条、托辊设计出一套简易实用的平煤系统。新系统投用那天,看着装煤时不再有烟冒出,操作工人激动地说:“穆工这一改,不仅车间环境好了,我们的劳动强度也降低了!”

“创新不能凭空想象,而要扎根现场找问题。”为了攻克捣固机改造难题,穆克涛连续一周泡在车间,每天工作超过12小时,爬高下低测量数据,反复试验调试参数,最终拿出了最优方案。

面对耗油量高、易出故障的21锤捣固机,穆克涛改变传统的“移动式”设计,独创“单点单捣”模式,配合自编PLC控制系统,将设备升级为24锤固定式捣固机,有效提升操作效率,降低工人劳动强度。

针对拦焦车移门机变形隐患,他在导焦栅上加装加强筋方梁,让设备“负重”运行更安全。

为保护轨道,他给装煤车、推焦车装上智能吹扫系统,实现轨道“零开裂”。

…………

一项项改造成果切实解决了生产痛点,一个个创新成果凝聚着穆克涛的匠心智慧。

“荣誉是肯定,更是责任。”获得新矿集团专业技能人才、技术能手等一连串荣誉后,穆克涛始终保持着清醒。

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