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【精益管理】从2.23%到5.17% 长城五矿精益改善创效超800万元

作者: 侯会龙 李魁 张海云   发布日期: 2026年05月25日   来源: 新矿集团

新矿集团紧扣山东能源集团“六精六提”核心要义,以长城五矿为精益试点,打造《提高TDS系统排矸率》精益大项目,破解煤炭市场下行带来的发展难题,实现管理提效、成本压降、效益攀升的良性循环。

去年以来,煤炭市场波动下行、矿井盈利空间被严重挤压,该矿把“六精六提”市场化精益化融合管理作为破解生存发展难题的“金钥匙”,坚持顶层设计与基层攻坚一体推进,以靶向攻坚破瓶颈、以精细管控增效益,推动管理红利转化为实实在在的发展动力。

“我矿原煤含矸量平均达30%,高含矸直接导致原煤灰分偏高、洗选难度加大,增加矸石处置成本,是制约矿井提升利润空间的突出问题。” 该公司党委书记、总经理王鹏表示。

针对原煤含矸高、矸石处理成本偏高的运营难题,该矿组织生产、技术、运营等部门联合开展可行性论证,将提高TDS系统排矸率列为精益改善大项目头号课题,组建跨专业攻坚团队,综合运用SIPOC、5W2H分析法,精准锁定电磁阀完好率低、设备维护管控不到位两大核心真因,靶向实施9项专项改进措施。

针对电磁阀工作效率低的问题,通过优化检测方式、改造压风机进气口、建设专用维修间、配备超声波清洗机,电磁阀完好率从35%大幅提升至80%以上,使用周期由20天延长至40天,系统运行稳定性显著增强。“过去电磁阀检测全靠停机人工排查,耗时费力还不准,现在用平板电脑远程检测,5分钟就能完成,效率提升5倍。”长城五矿TDS车间工长尹义伟在现场介绍道。

针对设备维护不到位的问题,他们建立了维护周期自动提醒系统,做到提前预警;推行目视化管理,所有维修点位统一编号、建档挂牌,绘制设备维修点位分布图,缩短了点检时间,提升了检修效率;常态化开展OPL一点课现场教学与实操演练,实现岗位人员全覆盖、操作技能全达标,现场运维能力大幅提升。

一系列精准施策成效显著。项目实施一年来,TDS排矸率由2.23%提升至5.17%,原煤灰分由28%降至24.4%,节约成本达846.31万元。为持续巩固改善成果,该矿将市场化激励贯穿精益改善全过程,构建了“矿级精益大项目-区队速效改善小项目-岗位创新微项目”三级改善体系,将精益指标与薪酬分配直接挂钩,形成企业增效、职工增收的良性循环。

“现在排矸率越高、材料越节约,我们工资就越高,大家干精益、抓改善的劲头更足了。”一线岗位员工刘勤昌坦言。据悉,该矿对车间以TDS改善指标分档与材料单耗全额兑现结算,车间对岗位以排矸率落实工序得分,材料节支按20%分成兑现,年度核增市场化工资22.45万元,岗位人均月增收2338.61元,真正实现“干多干少不一样、干好干坏大不一样”。

“长城五矿将持续深化精益管理与市场化运营深度融合,积极培育更多精益创效项目和攻坚团队,以最小投入实现最大效益,为企业绿色低碳高质量发展贡献力量。”该矿党委书记、总经理王鹏说。