本网讯 今年以来,鄂庄煤矿选煤厂面对复杂多变的煤质情况与人员不足、设备老化的难题,严格落实内部市场化制度,积极实施选煤工艺改造提高精煤回收率,为企业效益增加提供了保障。
优化洗选工艺提高精煤回收率
自入洗4201工作面产煤以来,由于煤质原因,精煤回收率呈下降趋势。该厂对造成精煤回收率的煤质原因、浓缩池无清水层、介质质量、设备问题等四大原因进行逐个分析,逐个解决。
为保证煤泥水处理设备运行正常,该厂结合实际,借鉴相关单位的成功经验,首先修复加药系统;其次制定合理的加药制度,每半小时巡检一次浓缩池,根据浓缩池清水层情况合理调整加药量;经过多方调研,多家比较,进行反复实验论证,最终确定适合本矿煤质的絮凝剂;设计改造再选旋流器的内部结构,由160毫米减小为140毫米,效果良好。
通过实施工艺优化系列措施,精煤回收率提高了4%,精煤产量得到有效提升。上半年,该厂精煤产量达7万余吨。
抓实抓细人员与设备的管理工作
人员减少,设备陈旧,设备带病运转是这个矿选煤厂面对的难题。
该厂人员与去年相比减少了50%,各岗位人员配备严重紧张。面对严峻的洗煤压力,首先做到党员干部带头,管理人员除了留一人机动值班外,全部充实到了生产一线,而且是最辛苦的脱泥筛岗位。其次,抓好内部市场化管理,他们制定并严格落实《值班管理人员巡查制度》、《脱泥筛人员管理制度》等系列管理制度,岗位工每日工作量形成书面记录,严格考核与奖惩,激发并提高了职工的工作积极性。
为确保设备正常运转,该厂对架空皮带、中块皮带机头下料槽、精煤分级旋流器等实施改造,设备正常运转得到很大改善。与此同时,不断加大管理力度以及巡检维护力度,每天都列出检修项目,定期验收复查,杜绝设备带病运转,形成闭合管理,使设备运转基本满足了生产销售要求。