本网讯 新巨龙公司树立“干毛巾拧出水”的经营理念,建塑“低成本”文化,按照“可控成本极致化、固定成本可变化”的思路,聚焦材料费、维修费、电费等重点管控要素,以极致化思维深挖内潜,综合成本连创新低,推动企业增盈创效。
该公司持续推进设备国产化替代工作,在不影响安全生产的前提下,从一般配件到核心配件再到整体设备,逐步推动国产化替代,极大缩短了配件到货周期,目前已完成主副井钢丝绳、综掘机液压及运输系统、采煤机行走系统、WAT制冷机组等几十种部件的替代工作,年可节约1600余万元。
“通过完善设备维修标准体系,制定设备‘维修清单’制度,依据设备生命周期档案超前进行自主维修,进一步降低外委维修费用。”该公司生产服务中心郑志刚告诉笔者。
他们建立自主维修流程标准体系,实现拆检细致化、施工精准化、维修高效化。成立采煤机、液压支架等7个维修小组,严格执行“井下能修的不升井,能小修的不大修,自主能修的不外委,需外委的要招标”原则,对工作面采煤机、前部运输机、液压支架、掘进机液压前探梁等设备进行自主维修,在保证维修质量的前提下,减少了生产支出。
“我们在研究上级政策方面下功夫、要红利,成功申评‘省电力直接交易试点用户’,享受用电单价再降低2分钱的优惠政策,全年可节约电费700多万元。”该公司生产服务中心王恩标对笔者说。
他们积极研究系统经济运行模式,因时制宜、避峰填谷,科学确定系统设备运行数量、时间,实施井下照明系统优化、皮带机降频减速等措施,以最小负荷发挥最大能量,每年可节约电费近2000万。
该公司按照“物料无论大小,均变废为宝”的思路,加强回收复用和修旧利废管理,在保证安全的前提下,健全工作面可回收物料档案明细表,对回采巷道钢带、锚盘、锚杆等物料最大限度回收,根据汇总情况编制复用计划,对修复进度进行跟踪考核,最大限度提升利用率,实现废旧物资“全回收、全复用、零废弃”。他们依托“创客中心”作用,发挥创客的技能优势,采取“大变小、长变短、整变零”等方式,对设备进行拆解再利用,今年以来材料费用投入同比减少3700多万元。