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新巨龙公司运输精工提效 半年节约百万元

作者: 秦军义 陈爱民   发布日期: 2016年07月25日   来源: 本站新闻

本网讯 上半年,新巨龙公司运输工区材料费用比计划节约114万元,同比节约75万元。“在降本空间不断缩小的情况下,我们紧密依靠员工求突破,激发精工提效精神,优化运输环节,提高增盈创效能力。”该公司运输工区区长李全通告诉笔者。

在运输战线延长、人员减少、设备老化的情况下,该公司运输工区积极采取绩效激励、工匠培养、岗位优化、维修降本等措施,激发全员工作热情,唱响精工提效主旋律。

他们通过市场化机制,逐渐消除平均模式,让多劳多得、多创多得成为新常态。打造岗位人员机动互补阵容,根据工作需要,将盯班、安监员、调度员等人员充实到单轨吊运输、地轨运输以及换装站工作中。实行岗位增值绩效考核,将换装站班长由固定岗位转变为流动岗位,当班盯班人员进换装站组织物料运输工作,班长去开单轨吊机车,增加单轨吊机车的运行车数和在用率,实现无闲人、无闲岗。

依靠修旧利废维修辅运设备,他们建立修旧利废维修站,实现单轨吊机车废气水箱、摩擦轮支架、液压油箱等设备配件的自主修复,仅这三类配件月可节省40万元,近三年的废气水箱全部通过修复使用。“我们把井下日常使用频繁、损坏率高、投用费用大的吊梁道岔,列为重点修复项目,每月能修复6到7组道岔,可节约10多万元。”该公司运输工区区长李全通举例说。

为实现创新突破,他们根据单轨吊机车摩擦轮损坏特点,重新制定了摩擦轮的维护、更换标准,延长单轨吊摩擦轮使用距离,年可节约材料费30万元。调研国产液压油管与进口液压油管的使用周期和使用质量,经比对分析,实施了液压油管国产化替代,年可节约材料费12万元。

这个工区的员工岗位创新热情高涨。他们成功研制出液压油泄漏报警装置,有效避免了液压油泄漏及机车故障;创造性地修复了机车连杆,使用耐磨焊条对松旷连接杆球头进行维修,确保球销不会滑出球头,解决了单轨吊机车磨损问题,可减少维修费用20万元。

作为油耗大户,他们开展“爱油如血液”行动,把每一滴油用在“刀刃”上。采取物料集中搭配运输及“胶轮车与单轨吊接力运输”模式,减少采区物料运输进、出车频率,优化运输流程,提高物料集中化运输,杜绝空勾、空车现象。不断优化无轨化运输线路,合理组织各采区运人车辆分配,调整、细化发车时刻表,根据各采区的人员多少,采取“分段式集中运输模式”、“预约式运输模式”,上半年油脂费用同比节约42万元。