新阳能源不断在技术创新、设计优化、工艺升级、系统改造和管理提档上下功夫,深挖内部潜力,唱响降本增效“五部曲”,实现了“效率、效益”双提升,促进了企业安全生产、治亏创效工作的全面开展。
技术创新提效。该公司创新薄煤层开采技术,针对工作面煤层薄、火成岩侵入、顶底板砂岩硬度大的实际,使用高强耐力滚筒,结合运用“阶梯式”进刀割煤方法,提高了破煤强度。实施让压开采技术,合理控制开采推进速度,降低煤层及顶板强度,减少了超前预裂爆破数量,每班可减少用工2人,提高了采煤工作效率。该公司还开展了“小改小革发明创造”活动,完成工作面可升降溜头溜尾垫架装置、煤机液压螺母辅助紧固装置、综掘机辅助冷却器等“五小创新”30余项,极大地提高了工作效率。
设计优化提效。该公司对放面工程进行提前优化,避免了回采工作面过断层,杜绝了报废巷道与无用巷道,减少矸石量,提高了经济效益;并根据巷道用途,对四采一层集中运煤巷断面等进行优化设计,及时调整断面形状及尺寸,减少岩石掘进量;合理控制采高,将工作面采高由1.3米降到1.25米,采取过断层全岩段集中捡矸措施,降低了矸石量及原煤灰分,提高了煤炭质量。
工艺升级提效。该公司根据矿压观测和留巷变形规律,优化沿空留巷支护参数,合理优化锚带间距,在保证留巷质量的同时,减少了留巷投入。二季度,累计留巷785米,回收精煤量0.9万吨;针对三采一层工作面顶板硬度大、整体稳定性强的实际,优化撤面切眼顶板支护参数,降低了撤面投入,实现撤面工期由10天缩短为7天,有效降低了生产成本。
系统改造提效。该公司对运输系统进行改造升级,通过应用插装式集装箱、架空乘人装置的远程控制、采取一人多岗等措施,上半年减少辅助运输岗位工40余名。开展主排水系统节能优化改造,结合“恒定——最高水位”排水模式,配合使用新型高效自平衡水泵,将管网实现了由一泵一管排水向一泵两管排水的转变,流量增加43米/小时,吨水百米电耗降低了0.013千瓦时。持续推进压风系统改造,扩大管路内径,实现减压供风,压风电量明显降低。同时,控制漏风点数量,节约电费30余万元。
管理升级提效。该公司积极开展“双效”区队建设,采煤专业合理制定生产规划,加强设备维护管理,实现采煤机由3.5米每分钟提高到5.0米每分钟以上,交接班时间缩短20分钟,促进了生产提速提效。强化设备包机、预修管理制度,实现了设备全方位监控与预知性检修。上半年该公司单轨吊、架空乘人装置、电机车三大运输设备实现零事故,为实现高效运输打下了坚实的基础。