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华丰煤矿优化生产系统降低运行成本

作者: 周峰 辛富军 史兴天   发布日期: 2014年12月05日   来源: 本站新闻

华丰煤矿矿老井深,各运行系统严重制约着企业的发展,为此该矿积极对矿井通风、供电和运输进行系统优化,切实解决矿井生产环节复杂、成本高、效率低等问题。

优化通风系统,延长矿井开采年限。该矿对通风系统进行调整,启用了北部立风井,停运了排气坑风井,同时将地面管子井改为进风井,由原来的两个回风井改为1个回风立井,停止了管子井两台风机的运行。同时将失修严重的主要回风巷列入矿生产接续,进行及时扩修,保证矿井回风巷满足通风需求。

优化供电系统,提升矿井供电能力。该矿深入开展矿井供电系统可靠性研究,剖析矿井机电各系统中存在的问题和隐患,合理配置优化供电系统,计划减少-750配电所、-920配电所、-1100配电所各1台变压器,计划年可节约电量7万千瓦时,节约电费4.5万元。在-920配电所、1412运输线应用SDZB-07B新型智能型馈电综合监控保护器,实现对配电设备和线路的电能计量、多级漏电和过载预警功能的全面保护、监测、计量和远程操作控制。该矿加大了采区供电系统优化改造,消灭采区660v电源电压,在1412工作面设备使用3300V电源,提高综采设备电源电压等级,实现采掘设备的提速增效。

优化运输系统,提高人工设备效率。该矿在1412运输线配备完善的远程自动化控制系统,该运输自动化系统应用PLC、变频控制、电磁除铁器、视频监控及系统集成等技术,可远程控制皮带开停,大大提高了运输系统的可靠性和实用性,皮带通过限矩型液力耦合器、液压自动张紧实现了节能降耗,皮带自动张紧,有效解决了皮带跑偏、打滑等问题。该系统投入后,不仅实现了远程集中控制和无人值守,而且大大提高了系统的安全性、稳定性和可靠性,投入使用至今,系统故障率降低了80%。

该矿根据生产情况调整运输系统,采取停运或分时走钩方式,停运二号井提升排矸系统,节约电费及人工费,减少岗位人员的占用,减少二号井地面排矸系统。在无全岩掘进的采区,采取分时集中提升运输,回采单位根据物料使用情况,一次性计划三天物料,集中到一天下松,提高系统利用率,减少了岗位人员的占用。