“为加强煤质管理,减少原煤含矸量,我们在矿压观测、巷道围岩稳定性分析的基础上,通过优化顺槽断面设计,降低了顺槽宽度、高度,并将两肩窝改为圆弧形。这样一来,每百米就可减少矸石量98m3,大大提高了原煤质量。”日前,赵官能源生产技术部主任贾林对笔者说。
赵官能源属薄煤层矿井,平均煤厚1.1米,煤质差。为积极响应集团公司治亏创效行动,今年6月份以来,该公司坚持向一公分要效益,针对顺槽巷道单进高,断面利用率有待深挖的现状,通过QC方法分析,将原矩形巷道风筒侧肩窝优化成半径0.3m圆弧,巷道人行道侧肩窝优化成半径0.8m圆弧,在满足运输、行人、通风及设备间隙要求的前提下,轨道巷净宽由3.8m降至3.6m,运输巷净宽由4.0m降至3.8m,对采用EBZ-135型综掘机工作面,巷道高度由2.4m降至2.3m,每月可减少截割1100m3矸石,提高了各班进尺,降低了延米人工、设备折旧消耗,每月可创造综合价值约30万元。另外,该公司试验在高度不变的前提下,将切眼矩形断面改为顶部圆弧拱,避免切眼两肩窝围岩受剪切易碎胀,提高了大跨度承压效果,增加了断面利用率,百米可减少115m3出矸量,可提前2天方出新工作面,同时,减少初采初放期间穿顶木枇消耗,并有利于支架尽快钻入煤体实现正常生产。“通过此次顺槽断面优化,深挖了断面利用率,减少出矸量,缓解了副井矸石提升压力,降低了巷道掘进成本,为集约高掘创造条件,从生产源头深化了技术降本增效。”该公司掘进副总左垒安介绍说。