良庄矿业聚力生产系统优化,聚焦关键装备升级,突出“安全最好、系统最优、效率最高、投入最少”的原则,坚持用系统思维统领生产布局,充分发挥装备效能,破解生产难题,全面推进“两优三减”工作落实落地。
调优系统 瘦身强体
按照能源集团优化系统、优选装备,减水平、减头面、减人员“两优三减”工作要求,良庄矿业把实现“两纵两横”作为公司生产提升目标,改变原有生产模式,将原来的“3面11头”改为“2面8头”,降体量、投设备、提效率、保产量,实现减头减面不减量。围绕“-580水平通风及运输系统改造、地面至-350运人系统改造及副立井建设”等集团公司重点工作,按照“六定”管理,细排计划、加快推进,确保新账不欠、老账快还。
“我们重点抓好主运系统、总回系统整治,持续开展生产、供电、排水、通风等专项系统优化,对无效系统、闲置巷道进行永久撤除,实现系统简单可靠。同时,抓好-350大巷、主运系统等地点的巷道整修、管路改造、电缆吊挂等工作,持续深化精品采区、精品工程创建,开展文明生产、跑冒滴漏等专项整治,坚决打赢系统整治翻身仗。”该公司总工程师杨勇说。
装备升级 提速提效
在6205智能化工作面安装过程中,通过推进装备升级,6205工作面投入应用MG300/700-WD智能化煤机一台、ZY5200/18/38D液压支架108架、ZQ3200/18/36单元式超前支架42架等设备,实现了液压支架自动跟机移架、采煤机记忆截割及人员干预下的自动运行功能。
“通过实施装备升级,引进高端设备推进智能化生产,有效推进了综合自动化系统建设,工作面生产能力和工作效率大幅提升,真正实现了以机减人、以机提效。”该公司生产副经理赵新达说。
装备升级、人员减少,对工作效率带来哪些影响?让我们通过一组数据来算帐对比:8205工作面泵站原先使用的乳化泵流量为315L/min,而改用BRW500/31.5型乳化泵后,流量提高到500L/min,采煤机速度提升至3m/min,产量由8月份工作面平均日产300吨提升至9月份平均日产900吨,提高日产量300%。
在三采十三层及-580原煤仓第一部皮带投用永磁变频直驱滚筒,减少设备14台,皮带节能达到35%;后组集中运煤巷推广使用气动单轨机车,每班减少运料工2人。
同时,全面推广综掘机,投入4台EBZ240掘进机,提高了掘进工效;投入1台侧卸式装岩机,避免了半煤岩使用耙装机的重大隐患。“现在工作环境比以前有了很大改观,新装备的投入使用,不仅提高了安全系数和工作效率,而且还将职工从繁重的体力劳动中解放出来,丰富了‘两优三减’和‘三减三提’的内涵。”掘进一区区长刘成说。