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新巨龙公司加强设备管理助推增盈创效

作者: 陈洪瑞   发布日期: 2016年02月04日   来源: 本站新闻

新巨龙公司创新精细用电管理模式,以节能降耗为重点,以系统经济运行为根本,深挖降本增效潜力,不断提高企业经济效益。

该公司专门建立用电网络管理体系,在各单位设立用电网员,负责电量日常统计及分解工作,将用电量具体落实到区队、班组、岗位,同时通过班前会等形式宣传用电管理办法,提高职工节电意识。

该公司两个主井担负着原煤提升重任,也是“用电大户”,如何用最少的电耗实现最大的提升能力?他们组织技术人员进行创新研究,在提升系统和井下皮带装载站采用PLC自动控制,不装载原煤时箕斗自动停止运行,从而防止出现空载或不满载运行现象发生,减少“非生产性”电量损耗。

“根据生产实际,对中央泵房及采区泵房运行情况进行全过程监控,通过水仓合理调节水泵开停时间,最大限度减少尖、峰段用电比例,增加平、谷段用电时间,利用峰谷差价减少电费支出。”该公司综合工区负责人说。

进入冬季以来,他们根据天气变化造成的井下温度反差,对WAT机组运行情况进行调整,二期系统由夏天开4-5台,减少到现在只开3台。通过变频技术将冷冻水循环电机运行频率由50HZ降到40HZ,诸多措施大大降低了制冷设备运行功率。

“单台机组的功率为900kw,每天运转24h,按照平均电价来计算,这样每月可节约电费32万元,各类材料投入也相应降低。”该公司制冷工区负责人告诉笔者。

煤矸分离和矸石充填系统投入运行后,他们在煤矸分离系统配电点安装2台动态无功补偿装置(SVG),补偿煤矸分离系统无功功率,将系统功率因数提升至0.97,减少了供电线路损耗,提高供电可靠性。同时,他们优化原煤运输系统运行负荷,1302N充填工作面投运前,降低一采运输上山皮带运行速度,双机改为单机,设备电量消耗降低40%。