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华丰煤矿优化工艺提高精煤回收率

作者: 周峰 辛富军 史兴天   发布日期: 2014年05月04日   来源: 本站新闻

面对当前严峻的煤炭市场形势,华丰煤矿深挖内潜,降耗增效,重点突出洗煤增效,通过大力实施工艺优化、技术改造,使精煤回收率得到大幅提高,提升了企业经济效益。

该矿从入洗源头着手,不断加强原煤入洗系统升级改造。通过地下仓安装给煤机,确保了原煤均匀入洗;将入洗原煤装载刮板更换为一部溜槽,通过在溜槽加入循环水,使其与原煤充分混合,再进入重介脱泥筛进行脱泥,优化了重介分选。入洗原煤量稳定后,后续煤泥水回收效果得到加强,循环水浓度降低,减少了重介产品带介量,提升了重介分选出的精煤质量,从而在与浮选精煤配比的过程中,增加了浮选精煤配比量,既保证了“双八品牌”,又提高了精煤回收率。

“通过工艺优化,现在精煤回收率达比原来提高了近5个百分点,多创效益3000万元以上,实现了洗煤增效。”该矿洗选加工部技术员向笔者介绍。

该矿还对浮选药剂进行调整,通过与厂家进行联合实验,用复合药剂代替柴油作为浮选的添加药剂,提高了浮选精煤泥回收效果,从而确保了浮选精煤质量,增大了浮选机处理量,提高了精煤回收率。

“现在我们每个班可以多回收精煤泥20吨,这样每月就可以多回收精煤泥1800吨,创经济效益近113万元。”该矿洗选加工部技术员马超说。

该矿牢固树立“从源头抓煤质”的思想。积极调整采场,合理煤层配采,做好生产组织与洗煤工艺的优化,进一步强化煤质管理,巩固“双八”品牌,实现管理零缺陷、产品零杂物、客户零投诉的“三零”目标。通过实行煤炭产品全面质量管理,形成全员、全过程、全方位的质量管理保证体系,认真抓好“优质采煤、洗好精煤、卖出好价”各个环节,进一步理顺管理流程,发挥原煤生产、洗选加工、煤质发运等职能的整体合力,有效提升了企业经济效益。