8月16日,集团公司董事长郎庆田、副总经理李希勇到盛泉矿业公司检查工作时指出,在矿井生产过程中,要结合实际,依靠科技创新实现矿井增产、降耗、提效的目的,推动企业更快更好地发展。
在盛泉公司负责人的陪同下,郎庆田、李希勇下井参观了21103工作面矸石回填工艺,参观中,郎庆田现场提出了在矸石充填工艺中的一些指导性意见,认为该工艺简单,充填效果好,时效性强、成本低,具有较好的推广价值,能够真正意义上实现矸石不升井,最大限度地解决三下压煤的开采难题。他要求该公司在今后的生产过程中,要依靠先进的科学技术和设备设施来提升矿井竞争力,不断总结经验,创新方法,充分挖掘企业的发展潜力,最大限度的回收、利用资源,不断延长矿井的服务年限,努力提高矿井经济效益和社会效益,实现企业可持续发展。
盛泉公司是一个有着50年开采历史的老矿,经过近半个世纪的开采,资源日益枯竭,现已进入残采阶段,因地质条件复杂,掘进工程量大,矸石的排放量和堆放量大大增加,这不但增加了副井的提升压力,同时,也造成地面矸石山的日益膨胀,严重制约了矿井的正常生产。为解决矸石不升井,实现绿色开采,盛泉公司做了一些有益的探索,先后采用了巷帮存矸、宽巷掘进、垒砌矸石带等方法来解决煤层夹矸和断层起底矸石,虽然有一定的成效,但无法解决矸石不升井的问题。自2003年开始,该公司组织人员进行可行性研究,设立了零排放、零堆放、三下开采无变形的三步走战略,提出了对回采面采空区进行矸石充填的新工艺,经过三年的运行,在不断克服难题,改进充填工艺的基础上,成功换取煤炭,最高日消化矸石180立方,基本解决了矸石排放问题,最终实现井上矸石回填井下换取煤炭、地面矸石零排放、减小“三下”开采变形、实现绿色开采的设想,取得了显著的经济和社会效益。